北斗智库环保管家网讯:针对多晶硅生产中废气处理工艺存在的问题其进行改造,改造后废气中约有92.1%的氯硅烷被回收利用,碱液的月平均消耗量减少约500t;放空气体中有毒有害成分的质量分数由17.6%降至0.08%;着火和爆炸事故等安全问题已彻底消除,生产系统的稳定性得到改善,多晶硅的月均产量和产品合格率分别提高约13.8%和4.7%。
随着太阳能光伏产业的迅速发展,多晶硅的需求将持续增长[1-2]。多晶硅生产中产生的废气大多属于易燃易爆、有毒有害物质,主要来源于精馏工序、还原工序、尾气回收工序(CDI)、氢化工序和合成工序等[3]。
多晶硅生产中废气的处理方法主要有水洗法、焚烧法和碱液淋洗法。水洗法是多晶硅厂最传统的废气处理方法,是通过大量的喷淋水吸收废气中氯化氢和氯硅烷,该方法资源浪费量巨大,同时存在重大的安全隐患,现在已基本不使用。焚烧法是将废气进行高温燃烧和水解,得到二氧化硅和盐酸,该方法因前期投资过大、设备要求过高、工艺复杂、运行成本高等原因,其应用受到限制。
碱液淋洗法因其工艺简单、投资和运行成本较低、处理效果好等优点,成为目前多晶硅厂最常用的废气处理方法。
虽然目前的多晶硅生产工艺能将副产物回收利用,实现闭路循环生产,但工艺技术并未完全成熟,生产系统的稳定性仍较差。特别是近几年多晶硅厂产能和规模的快速扩大,产生的废气量也随之激增,这对废气处理工艺提出了新的要求。
因此,必须对多晶硅厂原废气处理工艺进行优化和改造,使之满足安全环保、节能降耗和循环经济等方面的要求,从而促进多晶硅产业的健康可持续发展。本文中以某公司3000t/a多晶硅生产线的废气处理工艺改造为例进行介绍。
1碱液淋洗法的基本原理
多晶硅生产过程中所产生废气的主要组分有Si-HCl3、SiCl4、SiH2Cl2、H2、N2、HCl等。碱液淋洗法的原理就是将废气与碱液(主要为NaOH或CaOH溶液)混合反应,生成Na2SiO3或CaSiO3、NaCl或CaCl2、H2SiO3、SiO2、H2O、N2和H2等。其中H2、N2和H2O(水蒸汽)可直接放空,产生的固体废渣外运填埋。
碱液淋洗法主要反应[4]如下:
2原工艺流程及存在的问题
2.1原工艺流程
原废气处理工艺流程如图1所示。来自精馏工序、还原工序、CDI工序、氢化工序及其他工序的废气汇总后进入A塔内,与A塔塔顶喷头喷淋出来的碱液充分混合并发生化学反应,生成的NaCl、HCl、H2O等通过碱液槽排入碱液池,固体沉淀经处理后外运,而H2、N2、H2O(水蒸汽)以及没有反应完全的SiHCl3、SiCl4、SiH2Cl2、HCl气体通过连通管进入B塔,进一步与B塔塔顶喷淋出来的碱液发生反应,H2、N2和H2O(水蒸汽)直接放空,其他物质排入碱液池。同时,通过不断加入碱(NaOH或CaOH)使碱液槽内的pH维持在6~8。
图1原废气处理工艺流程
2.2原工艺存在的问题
(1)工艺过于简单,容易造成资源浪费。
多晶硅生产工艺主要由精馏工序、还原工序、CDI工序、氢化工序等组成,来自这些工序的废气中含有一定量的氯硅烷(主要为SiHCl3、SiCl4和SiH2Cl2),如果直接进入废气处理工艺,不仅会造成氯硅烷物料的白白浪费,还会消耗大量的碱液,同时固体废渣的处理成本也会大大增加。
(2)适用能力较差。
多晶硅生产工艺是一个连续、完整的闭路循环过程,如果生产过程中的某一工序或某一个环节出现了问题,都有可能对多晶硅生产系统的稳定性造成影响,从而造成废气量剧增,例如:
①由于天然气压力的波动,水蒸汽压力可能会瞬间升高,导致精馏工序精馏塔塔顶温度和压力升高而出现“跑料”现象;②由于夏季温度较高,若此时罐区氯硅烷储罐顶部的冷凝器发生故障,氯硅烷的泄漏量将会明显增加;③由多种原因引起的CDI工序超负荷运行,造成废气量剧增;④当合成炉或氢化炉出现故障时,停车和开车都会使得废气排放量增加;⑤在检修或重大设备故障维修期间,也会产生大量的废气;⑥其他生产案例。
由于原工艺的处理能力有限,不能应对由多晶硅生产系统发生波动引起废气量剧增的情况发生,厂区内也将会因废气处理不充分而导致大量白色烟雾的产生,不仅造成资源浪费,还对环境造成了严重的污染。
(3)安全性差。
由于原工艺存在较大的缺陷,在多晶硅实际生产过程中,时常发生着火和爆炸事故,不仅对多晶硅生产的正常运行产生影响,还对生产安全造成了极大的威胁。发生着火和爆炸主要原因:①由于废气中所含的SiHCl3、SiH2Cl2、H2均属于易燃易爆物质,其中SiH2Cl2的自燃点为(44±3)℃,属于极易燃烧的物质;②在废气处理工艺过程中,碱液和废气反应后会产生大量的热量,温度会迅速升高;③在一定的温度下,SiHCl3、SiH2Cl2、H2可燃物与空气中的助燃剂O2接触容易着火和发生爆炸[5]。
(4)由于着火和爆炸事故的发生过于频繁,多晶硅生产系统的稳定性受到严重的影响,时常需要对各工序进行减量调整,因此,多晶硅产量和产品质量均受到较大的影响。
3改造后的工艺
鉴于原工艺中所存在的问题,对其进行以下改造。
(1)增设2台备用塔———C塔和D塔。当多晶硅生产系统正常稳定运行时,开启A塔和B塔即可;当多晶硅生产系统不稳定,且废气量剧增时,增开C塔和D塔。
(2)增设1套冷凝分离装置。来自精馏工序、还原工序、CDI工序、氢化工序及其他工序的废气汇总后进入冷凝分离装置,控制其压力在0.3~0.5MPa,温度约-40℃,使氯硅烷(SiHCl3、SiCl4和SiH2Cl2)冷凝为液体并回收利用,而H2、N2、HCl和极少量残留的氯硅烷气体直接进入A塔和C塔内喷淋。
(3)出于安全考虑,在A塔和C塔的顶部分别增设N2管道,并通入0.3~0.5MPa的保护N2,避免空气进入塔内与SiHCl3、SiH2Cl2、H2接触。
(4)为了彻底解决原工艺中时常发生着火和爆炸的安全问题,增加1套水封装置和1根长约15m的曲管。从B塔和D塔出来的H2、N2、残留HCl和少量H2O(水蒸汽)通过放空管进入曲管,并通过水封装置对曲管进行冷却,然后将气体排入水封装置内除掉残留HCl,H2、N2和少量H2O(水蒸汽)再经鼓泡后直接放空。改造后的其他部分与改造前相同(见图2)。
4改造结果
(1)与原工艺相比,改造后的工艺更完善,废气中的绝大部分SiHCl3、SiCl4和SiH2Cl2通过冷凝分离装置回收利用,同时碱的消耗量也大幅度减少,综合成本有效降低。据生产数据统计,在改造后的1年内,氯硅烷的总回收量约305.3t/月(SiCl4约61.2t/月,SiHCl3约80.6t/月,SiH2Cl2约163.5t/月),总回收率约为92.1%(SiCl4约为97.7%,SiHCl3约为92.6%,SiH2Cl2约为91.9%),碱液消耗量减少约500t/月,如表1所示。
表1改造后1年内氯硅烷的回收量及碱液消耗量
(2)对废气处理系统的进、出口气体分别进行采样分析,其检测结果如表2所示。
表2改造前后进、出口气体中各组分的质量分数%
由表2可知,改造前,废气处理系统的放空气体中氯硅烷、HCl等有毒有害气体的总质量分数高达17.60%,其中SiCl4约占1.38%,SiHCl3约占4.30%、SiH2Cl2约占7.81%、HCl约占3.67%,因此对环境造成了相当大的破坏;改造后,放空气体中的H2、N2和H2O的质量分数占到99.9%以上,有害气体的质量分数不到0.1%,其中SiCl4、SiHCl3和SiH2Cl2的质量分数为零,排放量减少100%,HCl的质量分数为0.08%,排放量减少97.5%,基本上消除了对环境的污染。
(3)根据实际生产数据统计:在改造后的1年内,废气处理系统未发生着火和爆炸事故,安全问题得到彻底解决;由于多晶生产系统的安全性和稳定性得到提升,多晶硅产量及产品质量均得到明显提高。
如表3所示,在改造后的1年内,废气处理系统月平均着火由247.5次降至0次;月平均爆炸事故由43.2次降为0次;多晶硅月平均产量由229.0t提高至261.7t,提高约13.8%;多晶硅产品合格率由92.1%提高至96.8%,提高约4.7%。
5结论
(1)据生产数据统计,在改造后的1年内,氯硅烷的总回收量约为305.3t/月,其中SiCl4约61.2t/月,SiHCl3约80.6t/月,SiH2Cl2约163.5t/月;氯硅烷的总回收率约为92.1%,其中SiCl4约为97.7%,SiHCl3约为92.6%,SiH2Cl2约为91.9%;由于绝大部分氯硅烷被回收利用,碱液消耗量减少约500t/月。
(2)经分析检测,改造后放空气体中有毒有害成分的总质量分数由17.60%降低至0.08%,其中SiCl4、SiHCl3和SiH2Cl2的质量分数分别由1.38%、4.30%和7.81%降为零,排放量减少100%,HCl的质量分数由3.67%降为0.08%,排放量减少97.5%,基本上消除了对环境的污染。
(3)在改造后的1年内,废气处理系统发生着火和爆炸事故的次数已降低至0次,安全问题得到彻底解决。同时,由于多晶硅生产系统的安全性和稳定性得到提升,多晶硅月平均产量由229.0t提高至261.7t,提高约13.8%,多晶硅产品合格率由92.1%提高至96.8%,提高约4.7%。